利用鋼鐵爐渣作吸附劑治理鋼鐵燒結(jié)煙氣中的二氧化硫,又將吸附二氧化硫后的廢渣用以治理周邊鹽堿沙荒地,這條“既能還藍(lán)天,又能還綠地”的近乎完美的循環(huán)技術(shù)鏈,正在重工業(yè)基地河北唐山逐步推廣。
河北唐山德龍鋼鐵公司230平米燒結(jié)機(jī)煙氣治理工程是國內(nèi)首家采用鋼渣脫硫新技術(shù)的脫硫項(xiàng)目,經(jīng)過近3個(gè)月運(yùn)行,不僅燒結(jié)煙氣達(dá)標(biāo)排放,而且在廠區(qū)內(nèi),用脫硫產(chǎn)物改良的鹽堿沙荒地上種植的草坪已一片翠綠。唐山市環(huán)保局對(duì)該工程進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)收數(shù)據(jù)顯示,在脫硫系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行情況下,進(jìn)口二氧化硫煙氣濃度約700-800mg/m3,出口二氧化硫煙氣濃度20-30mg/m3,實(shí)際脫硫率達(dá)96%以上,預(yù)計(jì)年處理減少二氧化硫排放量約6600噸。代替了傳統(tǒng)脫硫技術(shù)所采用的石灰等吸收劑,消化鋼渣粉約20000噸,減少二氧化碳排放4600多噸,相比石灰石膏法脫硫?yàn)槠髽I(yè)每年節(jié)省運(yùn)行成本約300萬元。脫硫渣作為鹽堿地改良劑,年可改良周邊鹽堿沙荒地1500畝以上。
同時(shí),經(jīng)檢測(cè),此套脫硫系統(tǒng)采用鋼渣作為吸收劑,對(duì)燒結(jié)煙氣所含有的NOx和除塵均有顯著效果,其中針對(duì)氮氧化物吸收率可達(dá)40%以上,使塵排放濃度達(dá)到50mg/Nm3以下,這樣可避免企業(yè)在這兩項(xiàng)排放指標(biāo)上進(jìn)行再次投資改造,既消化了部分鋼廠所產(chǎn)生的鋼渣問題,同時(shí)減少了廢渣堆放占用的土地;還為企業(yè)脫硫減少了運(yùn)行成本,也使脫硫渣被充分利用,為企業(yè)解決鹽堿地改造綠化節(jié)省了大量投資。此種循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式,創(chuàng)造了社會(huì)效益和企業(yè)效益的雙贏。
中國第一鋼鐵大省河北年產(chǎn)鋼超過100000噸,占全國三分之一,唐山是河北第一鋼鐵大市,年產(chǎn)5000萬噸以上。“鋼都”帶來的環(huán)境污染和土地稀缺成為制約唐山經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的兩大頑癥。其中有三筆賬不能不算。
第一筆賬:二氧化硫居高不下。我國鋼鐵行業(yè)二氧化硫年排放量占鋼鐵工業(yè)污染物排放率的40-60%。由于脫硫設(shè)備投資和運(yùn)行費(fèi)用高,副產(chǎn)物復(fù)雜,處理難度大等因素,使二氧化硫排放量居高不下。
第二筆賬:工業(yè)固廢堆積如山。鋼鐵企業(yè)每產(chǎn)一噸鋼鐵約產(chǎn)生400公斤副產(chǎn)物,其中鋼鐵爐渣占70-80%。唐山每年至少產(chǎn)生600萬噸鋼渣,70萬噸高爐除塵灰,大多采用填埋或堆放等拋棄辦法,占用大量土地且污染環(huán)境。
第三筆賬:人地矛盾日趨尖銳。唐山人均耕地僅0.085公頃,低于河北省人均耕地(0.106公頃)和全國的平均水平(0.107公頃)。目前唐山有鹽堿地、澇漬地、風(fēng)沙地共7626.11平方公里,占市區(qū)土地總面積58.3%,其中鹽堿地占市區(qū)土地總面積的12%。近年來由于北方連續(xù)干旱,造成唐山濱海地區(qū)水資源嚴(yán)重短缺,土地鹽堿化更加嚴(yán)重。
為踐行科學(xué)發(fā)展觀,落實(shí)國務(wù)院《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》和工信部《鋼鐵行業(yè)燒結(jié)煙氣脫硫?qū)嵤┓桨浮?,唐山市委市政府高度重視?jié)能減排,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。2008年8月,為新技術(shù)進(jìn)入唐山鋼鐵脫硫做好鋪墊,由唐山市有關(guān)部門牽頭,利用寧波太極環(huán)保設(shè)備有限公司二氧化硫煙氣治理終產(chǎn)物鹽堿地改良技術(shù),在唐山曹妃甸首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司進(jìn)行了鹽堿沙荒地進(jìn)行改良示范。唐山工業(yè)區(qū)土地屬于吹沙造田形成,土壤含沙量在90%左右,同時(shí)沙土呈鹽堿性,一般綠化植物都難以存活。采用該技術(shù)后,取得了當(dāng)年改造當(dāng)年種植、一次性改造不返堿的理想效果,目前植被和綠化樹木生長茂盛。與此同時(shí),唐山德龍鋼鐵公司針對(duì)鋼鐵燒結(jié)煙氣二氧化硫污染問題,積極采取行動(dòng),經(jīng)過反復(fù)論證和實(shí)地考察,認(rèn)為太極公司是國內(nèi)最早在燒結(jié)機(jī)脫硫上做出顯赫業(yè)績的環(huán)保企業(yè),且鋼渣脫硫新技術(shù)既能高效脫硫,副產(chǎn)物還能對(duì)鹽堿地進(jìn)行有效地改良——這是一條發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的新路徑。去年10月,德龍公司采用鋼渣脫硫技術(shù)的230平米燒結(jié)機(jī)煙氣治理工程正式啟動(dòng)。
浙江寧波太極環(huán)保設(shè)備有限公司是國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),其“DS-二氧化硫煙氣治理技術(shù)”及核心裝置二次通過國家級(jí)鑒定,該技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng),處于國際領(lǐng)先水平,并且六次榮獲省部級(jí)科技獎(jiǎng),近年來已在國內(nèi)十多個(gè)省份取得數(shù)十項(xiàng)工業(yè)煙氣治理和鹽堿地改良的成功案例。此次應(yīng)用于唐山德龍鋼鐵有限公司230平米燒結(jié)機(jī)脫硫工程的脫硫系統(tǒng)裝置占地面積小,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,脫硫率高,且脫硫效果不受煙氣流量和煙氣中二氧化硫濃度、溫度變化的影響,其核心裝置采用新型材料徹底解決脫硫設(shè)備存在的致命腐蝕性問題,并克服了燒結(jié)煙氣量大且投資大、運(yùn)行費(fèi)用高、副產(chǎn)物復(fù)雜、處理難度大等弊端。
專家認(rèn)為,鋼渣脫硫技術(shù)是目前發(fā)達(dá)國家仍停留在實(shí)驗(yàn)室研發(fā)階段的環(huán)??萍?。目前國內(nèi)外控制二氧化硫排放量主要采用傳統(tǒng)的濕法石灰/石膏法,但由于石灰和脫硫產(chǎn)物亞硫酸鈣、石膏都難以綜合利用,需較大的場(chǎng)地堆置。唐山鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機(jī)如果全部采用石灰石脫硫,將產(chǎn)生脫硫石膏約150萬噸,需占地約230畝;反之,如果這些企業(yè)全部采用寧波太極公司的鋼渣脫硫技術(shù),每年則可消化約100萬噸鋼渣,減排二氧化硫20多萬噸,改造土地3.5-5萬畝。
我國每年的二氧化硫排放量已居世界首位,每年酸雨造成的損失超過1100億元。我國生態(tài)學(xué)專家王景福高度評(píng)價(jià)寧波太極公司的鋼渣脫硫技術(shù),認(rèn)為此技術(shù)的推廣對(duì)減少我國二氧化硫排放具有重大戰(zhàn)略意義。他同時(shí)提出,各地應(yīng)提高排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn),排污費(fèi)不能低于治污設(shè)備的運(yùn)行費(fèi),還要建立相應(yīng)的機(jī)制,讓更多企業(yè)采用鋼渣脫硫技術(shù)這類脫硫效果好、運(yùn)行費(fèi)用低的新型實(shí)用環(huán)保技術(shù)。
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