編者按
3月24日本刊《鋼鐵脫硫運行艱難》介紹了鋼鐵燒結(jié)機煙氣脫硫技術(shù)的四大難點。本期,記者參訪了鋼鐵燒結(jié)機煙氣脫硫行業(yè)中的知名企業(yè)濟南高新開發(fā)區(qū)中泰環(huán)保技術(shù)開發(fā)中心,看看這家企業(yè)是如何解決技術(shù)難點的。我們也希望其他企業(yè)來電來稿,共同探討燒結(jié)機脫硫技術(shù)如何突破技術(shù)瓶頸。
濟南高新開發(fā)區(qū)中泰環(huán)保技術(shù)開發(fā)中心(以下簡稱中泰環(huán)保),作為專門解決鋼鐵廠燒結(jié)機脫硫難題的環(huán)保技術(shù)研發(fā)企業(yè),成功研發(fā)制造出適合我國鋼鐵廠特點的石灰-石膏煙氣脫硫技術(shù),在由中國環(huán)境報社舉辦的“2009環(huán)保優(yōu)秀品牌企業(yè)”評選中獲得殊榮。在2005年~2009年間,這項技術(shù)應(yīng)用于15個項目。經(jīng)過多次改進,目前,這項技術(shù)能夠很好地適應(yīng)燒結(jié)煙氣粉塵濃度高、煙氣量和煙氣溫度波動大等特點,解決了目前石灰—石膏脫硫技術(shù)存在的問題。
難點:如何消除或減緩設(shè)備結(jié)垢、堵塞現(xiàn)象
解決思路:外阻式噴霧管實現(xiàn)防堵塞;帶維修導(dǎo)軌的煙氣凈化裝置實現(xiàn)了不停機在線檢修易結(jié)垢系統(tǒng)
中泰環(huán)??偨?jīng)理王京福介紹說,目前,濕式石灰—石膏法脫硫塔常用的脫硫噴漿設(shè)備為美國碗狀噴頭和日本川崎螺旋式噴嘴,脫硫區(qū)域設(shè)置2~4層噴淋層,每層噴淋層安裝一定數(shù)量的噴嘴。燒結(jié)機煙氣含塵濃度高,普通噴嘴容易堵塞,其安裝方式固定,致使結(jié)垢噴嘴只能等到燒結(jié)機停機后才能進行處理。然而,對于燒結(jié)機機頭煙氣脫硫設(shè)備,如果結(jié)垢成分不及時處理,脫硫效率必然受到影響,并且可能產(chǎn)生一系列的連鎖反應(yīng)(如在一定程度上影響燒結(jié)負壓)。
針對燒結(jié)機煙氣特點,中泰環(huán)保自主研發(fā)了噴霧式煙氣凈化器(含七項發(fā)明、實用型專利)。在解決結(jié)垢堵塞問題方面,設(shè)備采用了外阻式噴霧管和帶維修導(dǎo)軌的煙氣凈化裝置。外阻式噴霧管設(shè)計為多孔噴管,這種設(shè)計可根據(jù)煙氣特點設(shè)置噴霧管數(shù)量、排列、轉(zhuǎn)向等,安裝三四套噴漿系統(tǒng)。以一套大型脫硫設(shè)備為例,噴淋層高12m,設(shè)置4~8套噴淋系統(tǒng),噴霧管數(shù)量為30~40個。另設(shè)一套備用系統(tǒng)(備用系統(tǒng)的設(shè)置可使燒結(jié)脫硫系統(tǒng)同步運行率達到99%以上)。
王京福介紹說,就實際運行情況來看,設(shè)備有很高的脫硫除塵功效,經(jīng)檢測脫硫效率可達95.9%(數(shù)據(jù)來源:唐山市環(huán)境監(jiān)測中心站監(jiān)測報告,唐環(huán)監(jiān)測(氣)字(2009)第059號),除塵效率可達95%(數(shù)據(jù)來源:山東省環(huán)境監(jiān)測中心站監(jiān)測報告,魯環(huán)監(jiān)(委)2004第080號)。
帶維修導(dǎo)軌的煙氣凈化裝置在脫硫系統(tǒng)的運用,實現(xiàn)了不停機在線檢修易結(jié)垢系統(tǒng)。有了這套設(shè)備,當(dāng)一套噴漿系統(tǒng)工作一段時間后停止,工作人員可開啟噴漿備用系統(tǒng),將需要更換的噴漿系統(tǒng)中的噴霧管取出,清理結(jié)垢成分,從而保證了脫硫效率不受影響。清潔后噴霧管可循環(huán)使用(使用壽命不小于兩年)。
難點:如何降低整套脫硫設(shè)備的阻力
解決思路:整套系統(tǒng)分段,減少設(shè)備管道的彎度、長度,控制系統(tǒng)內(nèi)部的溫度;不使用阻力大、易結(jié)垢的除霧器
降低脫硫設(shè)備的風(fēng)氣阻力是一個不可忽視的問題。王京福介紹說,鋼鐵燒結(jié)過程中需要氣體運動才能保證產(chǎn)量。如果脫硫設(shè)備風(fēng)氣阻力過大,首先會影響燒結(jié)機生產(chǎn);其次,煙氣的運動會因為阻力過大,最終影響除塵、脫硫的效率;第三,因為阻力大,要增加增壓風(fēng)機以增加煙氣流動速度,會導(dǎo)致建設(shè)成本的增加。
王京福告訴記者,公司采用的噴霧式煙氣凈化器通過兩種途徑降低整套脫硫設(shè)備的阻力。第一,經(jīng)過相關(guān)比摩阻計算與實際實施得到的數(shù)據(jù),把整套系統(tǒng)分段,減少設(shè)備管道的彎度、長度,控制系統(tǒng)內(nèi)部的溫度,將氣體流速、膨脹都控制在理想范圍內(nèi),將整套脫硫系統(tǒng)的整體阻力降低為200pa~350pa。由于阻力小,所以這套系統(tǒng)不使用增壓風(fēng)機,可保證不影響燒結(jié)機產(chǎn)量。第二,不使用阻力大、易結(jié)垢的除霧器。王京福介紹說,采用凈化器后,塔內(nèi)脫硫后的煙氣和水分形成渦流狀,通過慣性力進行氣水分離,使煙氣含水量保持在3.5%左右,脫水后的煙氣經(jīng)煙囪排空,分離出的水分沿塔壁流向塔底,成功攻克了濕法脫水問題。
難點:照搬電廠脫硫工藝,造成設(shè)備連續(xù)運行時間不能保證
解決思路:脫硫塔過硫部分采用304L不銹鋼制作,其他涉及脫硫系統(tǒng)壽命的關(guān)鍵部位,采用內(nèi)/外防腐抗磨技術(shù)
目前,我國燒結(jié)機上使用的石灰—石膏法脫硫設(shè)備,因其造價低、占地面積小、使用動力小,占已上脫硫設(shè)施總數(shù)量的50%以上。但是由于照搬電廠脫硫工藝和設(shè)計缺陷,有些設(shè)施的脫硫塔堵塞和噴霧系統(tǒng)結(jié)垢速度超過了清理、維修能力,連續(xù)運行時間能夠超過半年以上的并不多。據(jù)估算,僅此給鋼鐵企業(yè)造成的經(jīng)濟損失約在10億元以上。
除了解決因結(jié)垢、堵塞而引起的難題之外,關(guān)鍵部分的材料選用也是重點。王京福告訴記者,目前一些企業(yè)的脫硫塔過硫部分使用304L不銹鋼制作,其他涉及脫硫系統(tǒng)壽命的關(guān)鍵部位,采用內(nèi)/外防腐抗磨技術(shù),也保證了設(shè)備的使用壽命。
據(jù)王京福介紹,經(jīng)過實踐發(fā)現(xiàn),脫硫塔過硫部分采用碳鋼(以前較為流行的方法)制作(內(nèi)加防腐),雖然降低了脫硫設(shè)備的成本,但是設(shè)備不抗酸性氣體腐蝕,壞損率高,維修更換頻繁,使用壽命短,導(dǎo)致設(shè)備維修率大大提高。如果脫硫塔現(xiàn)在過硫部分采用304L不銹鋼制作,其他涉及脫硫系統(tǒng)壽命的關(guān)鍵部位,采用內(nèi)/外防腐抗磨技術(shù),同時通過技術(shù)手段有效控制循環(huán)水氯離子含量在3000mg/L以下,可減輕對不銹鋼的腐蝕,保證設(shè)備的使用壽命。
難點:運行費用如何減?
解決思路:脫硫設(shè)備省去氣—氣換熱器,不增設(shè)增壓風(fēng)機,降低設(shè)備能耗
2008年8月,中國鋼鐵協(xié)會哈爾濱燒結(jié)脫硫會議的文件指出:山東某鋼鐵廠120m2燒結(jié)機機頭煙氣采用循環(huán)流化床脫硫工藝,運行費用噸燒結(jié)礦增加成本14元,噸鋼增加成本30元,脫除1噸二氧化硫花費將近6000元;某鋼鐵廠2×83m2燒結(jié)機采用氨—硫銨法脫硫工藝,液氨價格為3500元/噸,實際運行中,噸燒結(jié)礦增加成本7.3元,噸鋼增加成本16.06元。
從以上資料可以看出,高昂的運行費用是許多燒結(jié)機脫硫設(shè)備不投入使用的原因之一。中泰環(huán)保設(shè)計的燒結(jié)機煙氣脫硫系統(tǒng)是在正壓條件下進行,因此不必考慮煙氣對風(fēng)機的腐蝕問題,整套脫硫設(shè)備可以省去氣—氣換熱器,同時也減少了換熱器因腐蝕、堵塞而增加的維修費用。不設(shè)除霧器,整套脫硫設(shè)備阻力小,不影響燒結(jié)機生產(chǎn),不需要增設(shè)增壓風(fēng)機,大大節(jié)省了脫硫成本。同時,整套設(shè)備耗電量低,比如200m2的燒結(jié)機,普通配套環(huán)保設(shè)施的單位耗電量約1500千瓦時,中泰環(huán)保脫硫設(shè)備單位耗電量僅為300千瓦時。綜合計算,整套脫硫系統(tǒng)使每噸燒結(jié)礦增加成本不超過1.5元(費用已記入折舊,且不抵減減排費用)。
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