洛河發(fā)電廠嚴(yán)抓減排
明確“脫硫問(wèn)題無(wú)小事”
脫硫設(shè)備投運(yùn)率、脫硫效率必須每天通報(bào);缺陷消除情況必須每天通報(bào);脫硫系統(tǒng)參數(shù)必須每天分析;問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)整改,有關(guān)單位負(fù)責(zé)人必須“說(shuō)清楚”……在大唐淮南洛河發(fā)電廠,“脫硫問(wèn)題無(wú)小事”成為廣大干部職工的共識(shí),在每日一開(kāi)的廠調(diào)度會(huì)上,各單位必須就脫硫問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào);在平日工作中,該廠規(guī)定有關(guān)脫硫問(wèn)題可以優(yōu)先協(xié)調(diào)、重點(diǎn)解決,工作不力者還要進(jìn)行責(zé)任追究、嚴(yán)格考核。這是該廠以實(shí)際行動(dòng)貫徹落實(shí)國(guó)家和集團(tuán)公司節(jié)能減排工作部署,從細(xì)、從實(shí)、從嚴(yán)抓減排的具體行動(dòng)。
該廠擁有6臺(tái)機(jī)組配套脫硫設(shè)備,其中,一期2臺(tái)32萬(wàn)千瓦機(jī)組脫硫工程于2008年10月正式投運(yùn),二期2臺(tái)30萬(wàn)千瓦機(jī)組和三期2臺(tái)60萬(wàn)千瓦機(jī)組煙氣脫硫工程于2007年底先后投運(yùn)。為確保6臺(tái)脫硫設(shè)備安全運(yùn)行,該廠領(lǐng)導(dǎo)高度重視,專門成立了獨(dú)立的二級(jí)管理機(jī)構(gòu)——脫硫分場(chǎng),安排40多名運(yùn)行和管理人員全面負(fù)責(zé)脫硫設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)和管理。
為迅速提高運(yùn)行人員的專業(yè)技能,該廠采取“周計(jì)劃、月考試”、“手把手”的培訓(xùn)方式,針對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)制訂詳細(xì)的周培訓(xùn)計(jì)劃,每天由專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn),月末統(tǒng)一考試。每次考試、考核結(jié)果均進(jìn)行通報(bào)、點(diǎn)評(píng),按崗位實(shí)施獎(jiǎng)罰,并和崗位變動(dòng)掛鉤。通過(guò)實(shí)施“以賽促學(xué)、以考定崗”的動(dòng)態(tài)考核激勵(lì)機(jī)制,極大提高了運(yùn)行人員學(xué)習(xí)脫硫知識(shí)的主動(dòng)性,運(yùn)行人員的技能水平普遍得到明顯提高,為設(shè)備的安全運(yùn)行提供了有力的技術(shù)保障。與此同時(shí),該廠加強(qiáng)“兩票三制”管理和缺陷管理,實(shí)行“兩票”的日檢查、周分析通報(bào)制度;進(jìn)行“三制”專項(xiàng)抽查,認(rèn)真開(kāi)展脫硫?qū)m?xiàng)檢查和隱患、缺陷的自查自糾工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。僅2009年1、2月份,該廠就累計(jì)發(fā)現(xiàn)脫硫缺陷335條,消缺率達(dá)95%以上,對(duì)影響脫硫效率及導(dǎo)致煙氣旁路擋板隨意開(kāi)啟的重大缺陷,消缺率達(dá)到100%。
一系列行之有效的措施,確保了該廠6臺(tái)脫硫設(shè)備全部實(shí)現(xiàn)安全、高效、穩(wěn)定運(yùn)行。2009年1、2月份,6臺(tái)機(jī)組平均脫硫效率和綜合脫硫效率分別為95.28%和91.49%,超出了國(guó)家和集團(tuán)公司的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
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