“哈,真沒想到,我們每個(gè)班少用一點(diǎn)脫硫劑,一年竟然節(jié)約了200萬元的成本。”12月2日,齊魯熱電廠排灰車間脫硫崗位的操作工拿著計(jì)算器,興高采烈地對其他班員說。
原來他們和車間技術(shù)員劉震剛剛算了一筆細(xì)賬,通過每個(gè)班對四套脫硫運(yùn)行裝置的精心操作和優(yōu)化調(diào)整運(yùn)行,使脫硫劑用量由原來的平均每小時(shí)3.3噸,降為今年的平均每小時(shí)2.81噸,這樣一來24小時(shí)不停運(yùn)轉(zhuǎn)的脫硫設(shè)備,每天能少用10多噸的脫硫劑。截至目前,11個(gè)月共節(jié)約脫硫劑用量近4000噸,生產(chǎn)成本達(dá)200多萬元。
脫硫技術(shù)是國內(nèi)近幾年發(fā)展起來的新課題。作為火力發(fā)電廠的脫硫環(huán)保裝置,其運(yùn)營成本高是無法回避的現(xiàn)實(shí),該廠的四套脫硫裝置每年僅脫硫劑一項(xiàng)就要耗資3500萬元左右。“雖然廠里對脫硫劑用量沒提什么特別要求,但是脫硫劑那么貴,我們在平時(shí)一定要想辦法節(jié)約!”面對新技術(shù),作為“山東省青年文明號”的排灰車間脫硫崗位的操作工滿懷工作熱情。他們在積極攻克技術(shù)難題的同時(shí),沒有忘記在節(jié)約脫硫劑上“做文章”。今年年初,崗位上的五個(gè)運(yùn)行班組就共同發(fā)出了“每個(gè)班少用一點(diǎn)點(diǎn)”的倡議,和車間技術(shù)人員一起一邊保脫硫運(yùn)行的“雙項(xiàng)達(dá)標(biāo)”,一邊不斷摸索降低脫硫劑用量的方法。
“嗨,我們班發(fā)現(xiàn)通過調(diào)高ESP1電流,提高預(yù)除塵收塵量,能減少進(jìn)入反應(yīng)器的粉煤灰量,這個(gè)班的平均脫硫劑用量比上個(gè)班又少用了一點(diǎn)。”該崗位運(yùn)行三班的職工首先總結(jié)出了一項(xiàng)措施經(jīng)驗(yàn)。
“將脫硫最佳反應(yīng)溫度控制在70度左右,就能減少脫硫劑用量”;“對煙氣含濕量、含氧量進(jìn)行調(diào)整,在保證同樣脫硫效率的情況下使脫硫劑用量最少”……他們在實(shí)際的工作中不斷地交流和積累著經(jīng)驗(yàn),每個(gè)運(yùn)行班組都以發(fā)現(xiàn)節(jié)約脫硫劑用量的新方式為榮。不久,一套完整的優(yōu)化脫硫運(yùn)行方式,節(jié)約脫硫劑用量的措施出臺了。崗位上的操作工主動要求將這一項(xiàng)列進(jìn)了小指標(biāo)競賽中,大家較著勁的比精細(xì)調(diào)整和優(yōu)化操作。雖然這些措施大大增加了工作量、加大了責(zé)任心,但看著脫硫劑的平均用量一點(diǎn)點(diǎn)降下來,大家都很開心,更讓他們欣慰的是,經(jīng)過“細(xì)水長流”,每天少用一點(diǎn)點(diǎn)的措施,11個(gè)月竟為工廠節(jié)約了200萬的生產(chǎn)成本。
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